时间:2021年06月21日 分类:免费文献 次数:
《干冰清洗在流化床锅炉中的应用》论文发表期刊:《清洗世界》;发表周期:2021年04期
《干冰清洗在流化床锅炉中的应用》论文作者信息:朱东方(1972-),男 ,大专,技师,研究方向 :循环流化床锅炉运行与检修、锅炉燃烧调整与调试、锅炉技改、技术革新。
摘要:常用方法难以彻底清洗锅炉尾部烟道,本公司尝试开展干冰清洗,效果非常好。本项新技术应用值得推广。
关键词:循环流化床锅炉尾部受热面;干冰清洗;提高效率
0引言
本公司热岛#1、#2锅炉系440 th循环流化床锅炉UG-440/9.8-M8,设计排烟温度136℃,经过6年运行,锅炉达到额定负荷时排烟温度达到160 ℃左右锅炉热效率下降,热量得不到有效利用。停炉检查发现,省煤器、空预器管排表面、管排之间积灰严重,较多地方积灰板结,烟气及风量难以通过。2020年11月本公司采用了陕西克林勒斯清洁技术服务有限公司的高效、无损、环保的干冰清洗技术,对锅炉省煤器、空预器进行了管排清洗,效果非常好。
1 清灰的原理
(1)将液态的CO,通过设备制作成规格3mm左右直径柱状的颗粒冰。
(2)颗粒冰以压缩空气为动力源,通过清洗机以较高速度喷到被炉管的表面。
(3)干冰清洗的独特之处在于冰颗粒冲击时瞬间气化,积垢与清洗表面迅速产生有差异的冷收缩效果,使灰垢层冷却以至脆化。
(4)冰颗粒瞬间体积膨胀近数倍,在冲击点造成气掀作用积垢吹扫剥离。同时加上冰颗粒的磨削和冲击及压缩空气吹扫将灰垢被剥离,从而达到了清除目的。
其作用原理如图1所示。
2清灰特点
清灰具有以下特点:
(1)属于干式除垢法,利用停工机会直现场清灰,不影响生产。
(2)介质无毒,对人体无危害,对环境不产生污染,清洗介质不残留,不产生二次废料污染。
(3)操作简易安全,可避免员工处于危险工作环境中。对金属表面磨损小,不会产生损伤。
3工作区域数据
(1)省煤器四层,空间高度1.5-2 m。
(2)空预器四层,其中,一层0.8m高,另三层1.5-2m高。
(3)整体空间宽6m,长12m.
4尾部受热面清灰原则
第一步:从锅炉烟道顶(省煤器人孔)入口进入烟道清洗。为防止清洗上段炉管灰垢造成下段空间次污染,可启动引风机抽风,调节开启保持适当炉膛负压-500 Pa状态下,以便灰尘从烟道吸出,一边清洗一边吸走灰尘。
第二步:清洗时,一次从上往下的原则,根据灰疏硬状况,调节设备的出口压力和干冰流量,操作人员用枪在炉管表面和垂直缝间吹扫,将灰清除。
第三步:用459、90。枪嘴喷射背面及斜侧面灰垢,为防止残留灰垢死角,采用加大压力和提流量,使清洁更加彻底。
5清洗省煤器层
如图2所示,省煤器共四层,每层空间高1.5-2m,根据从最上层开始清理,逐层往下的原则依次清洗。随时调整喷枪角度、和干冰清洗机压力。
6清洗空预器层
如图3所示,空预器共四层,其中一层空间0.8m高度,其余1.5-2m高度。人员进入后,换短枪,短喷嘴仰卧匍匐操作。
管与管之间,二层、三层、四层,根据管间距离加长喷枪长度,并跟进情况调整喷嘴角度。
7尾部受热面清洗前后照片对比
(1)干冰清洗前省煤器照片,见图4。
(2)干冰清洗后省煤器照片,见图5。
(3)干冰清洗前空预器照片,见图6。
(4)干冰清洗后空预器照片,见图7。
8锅炉尾部受热面清洗前后DCS界面参数对比
(1)清洗前2020年9月#2锅炉负荷384 th,排烟温度160 ℃左右。
(2)清洗后2021年1月#2锅炉负荷389 th,排烟温度140℃左右。
9清洗效果
(1)采用目测方法认定,清洗前和清洗后对比管壁没有明显污垢。
(2)省煤器、空预器夹层可以上下通畅,并且无明显污垢。
(3)清洗过后锅炉无灰尘,浮灰清洁率达到95%
以上。
(4)省煤器、空预器管隙通透率达>90%。(5)本次锅炉尾部受热面干冰清洗后,排烟温度降低了20℃左右,根据锅炉排烟温度每上升12-15 ℃
时,锅炉整体热效率降低1%,综合其他因素对排烟温度的影响,我厂#2炉干冰清洗后热效率提高了2%左右,锅炉节能降耗比清洗前提升较多。
当前干冰成本已经大幅度下降,成本可控,我司决定每年度进行一次较为彻底的干冰清洗。如果出现省煤器泄露情况,必须采取干冰清洗。根据干冰清洗独特的效果和特点,我司还将此技术应用于电除尘极板清洗。