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锅炉厂温度过高导致爆管的原因及解决方案

时间:2018年09月30日 分类:科学技术论文 次数:

在电厂锅炉设备运行期间,温度过高,很容易发生爆炸,引发安全隐患,这对于电厂的经济效益是很不利的,为此下面文章以A电厂为例,简要介绍了锅炉设备的故障概况。从设计、选材、积灰,及系统性能等方面,分析了高温过热器的爆管原因,并针对这些原因,提出了

  在电厂锅炉设备运行期间,温度过高,很容易发生爆炸,引发安全隐患,这对于电厂的经济效益是很不利的,为此下面文章以A电厂为例,简要介绍了锅炉设备的故障概况。从设计、选材、积灰,及系统性能等方面,分析了高温过热器的爆管原因,并针对这些原因,提出了不同的解决方案。希望能够为电厂工作人员提供参考,进一步降低高温过热器爆管率,提高锅炉运行的稳定性与连续性。

  关键词:电厂锅炉,高温过热器,爆管原因

热加工工艺

  高温过热器为电厂锅炉的主要构件,包括辐射换热、对流换热、复合式换热三种形式。锅炉运行期间,高温过热器需长期处于灰尘、烟气以及火焰等恶劣环境下运行。长此以往,极容易导致器械元件积灰,导致其性能失效,进而诱发爆管。高温过热器爆管,不仅容易增加发电风险,且容易对锅炉的整体性能造成影响。可见,有必要对其爆管原因及预防措施进行探讨。

  1A电厂锅炉设备故障概况

  A电厂为火力发电厂,位于我国国内。近年来,随着电力用户数量,以及用力量的不断增多,该电厂积极进行了改革。截至到目前,该电厂的发电量,已达9007.13kW,为我国各行业的发展,提供了极大的能源支持。A电厂过热器,包括低温过热器与高温过热器两种。后者安装在炉膛出口部位,与IR525型长伸缩式蒸汽吹灰器相连。吹灰蒸汽参数,为1.1MPa,效率平均为92%。

  2017年1月,A电厂高负荷运行期间,曾发生一起高温过热器爆管故障。爆管后,工作人员立即停炉。给予清灰后再次启动,4天后再次爆管,故继续给予停炉处理。该事件为A电厂所造成的损失,高达1514.4万元。为减少损失,确保用户能够稳定用电。该电厂决定深入分析高温过热器爆管的原因,并给予预防。

  2电厂锅炉设备中高温过热器爆管的原因

  2.1高温过热器设计不合理

  A电厂高温过热器管束共69排,管束间隙为65.39mm。上述设计方法,有效增加了过热器的受热面积,改善了锅炉的吸热效果。但如过热器长期处于超高温的状态下运行,则极容易爆管[1]。除此之外,管束间隙小,同样容易增加清灰难度,导致灰尘长期积累,增加爆管的风险[2]。A电厂高温过热器,位于炉膛出口部位。在高温烟气的长期作用下,爆管故障的发生风险,同样会明显增加。

  2.2高温过热器材料质量低

  高温过热器材质选择不当,同样容易增加爆管的风险。通常情况下,电厂高温过热器的材质,均为20g钢材。该类材质的过热器,所能够承受的温度,处于450℃范围内。长期使用,极容易因超温而发生爆管[3]。另外,过热器长期使用期间,受积灰问题的影响,过热器的散热效果,会逐渐下降。因此,管束温度指标,同样会明显提升,导致爆管问题发生。A电厂故障发生后,经检查发现,高温过热器管束已明显石墨化。表明,爆管故障与过热器材质不良不无联系。

  2.3高温过热器积灰严重

  高温过热器长期使用期间,易积累灰尘。吹灰器虽可在一定程度上减少积灰量,但管束间隙区域,吹灰较为困难,因此灰尘积累量往往较大。上述状况长期存在,容易导致管束受热不均,导致过热器性能下降,增加爆管的风险。除此之外,煤的材质,同样容易对积灰问题造成影响[4]。A电厂原使用的煤炭,灰分高达35%。且煤炭燃烧所产生的灰尘量,同样较大。需立即给予清灰,并加强吹灰处理,以减少积灰量,预防爆管。

  2.4疏水系统存在故障

  疏水时间不合理、疏水不彻底,同样容易导致高温过热器出现故障。在疏水时间异常的情况下,水汽往往会随蒸汽,进入至锅炉炉膛之中。此时,吹灰器周围烟气的含湿量,将明显提升[5]。含湿量大的烟气,排除的过程较为困难。长此以往,将导致大量水蒸气,附着于管壁之上,形成“灰墙”。进而导致高温过热器温度过高,导致爆管的问题发生。解决上述问题的关键,在于合理设置疏水时间、提高疏水的彻底性。需注意的是,疏水量与锅炉管径存在一定的联系。如管径过小,无法满足疏水要求,同样容易导致爆管的问题发生。

  3电厂锅炉设备中高温过热器爆管的防治措施及效果

  3.1优化设计指标及效果

  针对由管束间隙设计不合理所导致的爆管问题,应通过扩大管束间隙的方式给予解决。但鉴于短期内,电厂无法更换设备[6],因此,建议对锅炉的负荷进行调整。在适当降低负荷的基础上,降低过热器温度及烟气温度,减少过热器爆管风险。A电厂结合自身的发电需求,以及用户的用电需求,将负荷降低为了90t/h。通过测量发现,与优化设计前相比,设计后,烟气的温度由900℃,下降到了754℃。高温过热器表面温度,同样得到了一定程度的改善。

  3.2合理选择材质及效果

  为避免因材质不佳,而导致爆管,应通过更换管束材质的方式,预防管束石墨化,提高高温过热器质量。高温合金钢材,指耐高温指标达600℃以上的合金材料,优势主要表现为抗腐蚀及耐高温性能强[7]。12Cr1MoV钢材,为高温合金钢材的一种。由碳、硅、锰、钼、铬等元素构成。其中,碳含量为0.38%-0.45%,硅为0.17%-0.3%,为0.40%-0.70%,钼为0.15%-0.25%,铬为0.90%-1.20%。将其应用到锅炉高温过热器管束制造过程中,将能够有效延长管束的使用寿命,避免发生石墨化等问题。

  3.3积极清理积灰

  实践经验显示,高温过热器管束中,未积灰的管束,导热系数为46.5-58.2w/m2·℃。积灰的管束,导热系数为0.0590-0.118w/m·2℃。两者对比发现,灰尘的积累,极容易影响过热器的性能,影响锅炉的热效率。为避免灰尘长期积累,导致过热器爆管,建议适当增加声波吹灰器的数量,并定期给予吹灰。考虑管束间隙部分的灰尘,清除难度较大。A电厂于高温过热器运行过程中,对其运行状态进行了观察。发现异常,立即清理灰尘,一定程度上降低了严重故障的发生几率。

  3.4加强系统维护

  为确保疏水彻底,适当延长疏水时间是关键。对此,A电厂决定将疏水的步骤,设置在吹灰步骤之前。同时,将疏水时间,由5min,增加为10min。采用上述方式对系统进行维护后发现,电厂烟气的含湿量明显下降。上述措施应用1年内,未见“灰墙”的现象再次出现。表明,将疏水时间延长,能够有效改善高温过热器的运行环境,使其爆管故障率得以降低。除此之外,考虑到A电厂锅炉管径,仅为25mm,而疏水线则需50mm。A电厂决定,将锅炉管径扩大至50mm。管径扩大后至今,锅炉高温过热器,未再见爆管的问题发生。

  4结束语

  综上所述,A电厂于高温过热器爆管后,明确了爆管的原因,并进行了预防,有效降低了爆管率,降低了电厂成本,提高了经济效益。对此,我国各电厂可以以A电厂的经验为参考,在优化高温过热器设计指标的同时,将高温合金钢材质,应用到器械设计过程中。在此基础上,提高煤的质量,并采用吹灰器及时吹灰,以避免爆管的问题发生,提高锅炉运行的稳定性。

  参考文献:

  [1]付坤,王长才,刘晓林.15CrMoG耐热钢高温过热器爆管失效分析[J].热加工工艺,2018,12(08):253-255.

  [2]杨继锐,冀向昆.高温高压锅炉屏式过热器爆管原因分析与故障处理[J].冶金动力,2018,20(02):44-46+50.

  [3]苏永健,关鑫源.超临界锅炉右包墙过热器爆管原因分析及预防措施[J].山西电力,2017,18(05):66-69.

  [4]王林,杨博,郭三虎.660MW超临界直接空冷机组锅炉末级过热器爆管原因分析[J].热加工工艺,2017,46(16):261-264.

  [5]李冠华.广东某电厂(1000MW)锅炉前屏过热器爆管的原因分析[J].内燃机与配件,2017,28(13):61-63.

  [6]吕新乐,罗江勇,边鹏飞.某600MW超临界锅炉高温过热器管爆管原因分析[J].东北电力技术,2017,38(01):34-36+42.

  [7]蔡昌全,王成.12Cr1MoVG锅炉高温过热器管爆管事故分析[J].化学工程与装备,2016,19(09):285-287.

  推荐期刊:《热加工工艺》是由中国船舶重工集团公司主管,中国船舶重工集团公司第十二研究所、中国造船工程学会船舶材料学术委员会主办的国家科委批准出版、国内外公开发行的全国性热加工科技杂志,国际刊号ISSN:1001-3814;国内刊号CN:61-1133/TG。主要读者对象是铸造、锻压、焊接、金属材料及热处理、工业炉、理化检测等相关专业的工程技术人员、管理干部、技术工人和院校师生。