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摘要:针对桑蚕丝织物传统精练水耗能耗高的问题,设计采用经轴染色机堆置精练,探讨了生产中的工艺因素对织物精练效果的影响。生产实践表明,桑蚕丝织物经轴染色机堆置精练工艺为精练液中氢氧化钠20g/L、耐碱精练剂10g/L,以40℃温度喷射10min后,打卷室温堆置24h,再采用保险粉在98~100℃漂白30~40min,产品精练效果好。
关键词:经轴染色机;精练;桑蚕丝织物
0前言
桑蚕丝织物精练加工主要采用挂练槽、星形架及连续平幅精练机等。挂练槽和星形架精练时,织物悬挂浸渍在高温溶液中,水耗能耗高;平幅精练机精练时,织物呈平幅状态并在一定张力下进行,虽然精练效率高,但练后织物品质不稳定,有时需返修,水耗能耗也较高[1-3]。冷轧堆精练工艺具有节能减排的优点,符合印染清洁生产要求,在纤维素纤维的精练加工中已有广泛应用,在丝/棉织物精练中也取得了很好的应用效果[4-8]。
但用于桑蚕丝织物时,因真丝生坯浸轧精练液很难浸透,且低温影响碱对丝胶的溶胀效果,需增加后续高温复练时间才能取得好的精练效果,工艺节能降耗优势不明显,因此该工艺在桑蚕丝织物上没有普及[9-10]。针对这种情况,本试验依据丝胶丝素特性,利用公司设计的经轴染色机(专利号ZL2005201172069,ZL201920483366.7),设计开发了桑 蚕丝织物堆置精练工艺技术,建立了产业化生产路线。
1经轴染色机原理
经轴染色机(浙江喜得宝丝绸科技有限公司自制)主要由卷轴机、经轴染色主机和退卷机组成。整机采用染色机电脑实现程序控温。工作时,织物以平幅状态卷绕在卷笼上,工作液可通过循环泵喷透织物内外层,实现内外层的均匀得液[11-12]。
2经轴染色机精练工艺
生产实践表明,经轴染色机堆置精练不适用于重绉(86.1g/m2,嘉兴市丝之源纺织有限公司)桑蚕丝面料,其他素绸缎(68.9g/m2,杭州方大丝绸有限公司)、双绉(51.6g/m2)和电力纺(43.1g/m2,均为嘉兴市丝之源纺织有限公司)桑蚕丝面料均基本适用。工艺流程卷装→喷射练液→堆置(室温,24h)→漂白→水洗→烘干3工艺因素分析。
3.1卷装
由于打卷时容易出现越打越紧的现象,因此卷装时坯绸如果卷绕太紧,容易造成内外层带液不匀,影响打卷堆置效果。卷装时要注意控制张力,保持打卷速度恒定,不能使卷轴上织物产生位移。
3.2喷射精练液
精练液的组成对堆置精练效果影响很大。本试验基于挂练槽精练工艺,并参考平幅精练机连续精练工艺,设计工艺配方:碳酸钠2g/L、渗透剂8g/L、耐碱精练剂5g/L、硅酸碱2g/L。喷射精练液10min后,室温堆置24h,水洗烘干后丝织物的脱胶率仅为10%,且手感和外观也较差。在试验中发现,虽然喷射精练液5min,生坯与精练液充分接触,但因温度低,生坯吸液能力弱,卷轴吊出后,生坯带液量不高。若升高温度,可促进丝胶的膨化溶解,但热碱液又会造成丝素损伤。因此,试验采用将工作液升温到40℃,连续喷射10min,在其他助剂不变的情况下,考察氢氧化钠和碳酸钠对精练效果的影响。
堆置精练时碱的强度要高,采用氢氧化钠比碳酸钠更适用。氢氧化钠用量太少,精练效果不好;用量太高对强力损伤也大。综合考虑,选择工作液配方为氢氧化钠20g/L,耐碱精练剂10g/L。
3.3堆置时间
试验采用室温堆置,研究了堆置时间对精练效果的影响。堆置时间短,丝胶溶胀不充分,脱胶不净;堆置时间太长,会损伤丝素,且影响生产效率。综合分析,堆置时间24h比较适宜。
3.4漂白
一般桑蚕丝所含天然色素不多,且大部分存在于丝胶中,可随丝胶一同去除,故蚕丝织物脱胶后比较洁白,无需加强漂白。但堆置脱胶后产品的白度比高温浸渍脱胶产品要稍差些。为了提高织物的白度,可加入适量的漂白剂(如保险粉、双氧水等)。本厂主要采用保险粉漂白,将堆置后的丝绸再放入经轴染色机中继续漂白。对保险粉加入的方法进行测试。升温到90℃后加入保险粉,继续升温到98~100℃漂白30~40min,蚕丝的漂白效果好。
3.5水洗
在经轴染色机中水洗时,应注意控制流量。第一道热水洗,采用高流量设计,充分洗除残留的丝胶溶解物,但高流量时间不宜太长,否则会造成布面损伤,也不利于节能;第二道温水洗、第三道冷水洗,采用变频控制器控制流量,循环充分以去除残留的沾附物。
4生产实践
采用经轴染色机堆置精练不同桑蚕丝面料后,面料指标。精练后的桑蚕丝面料,各项指标基本达到高温挂练的水平,而且该工艺节水节能优势明显。据本公司生产统计,与较传统高温挂练相比,该技术水耗降低40%以上,能耗降低50%以上,经济和社会效益显著。
5结论
(1)桑蚕丝织物经轴染色机堆置精练工艺为精练液中氢氧化钠20g/L、耐碱精练剂10g/L,以40℃温度喷射10min后,打卷室温堆置24h,再采用保险粉在98~100℃漂白30~40min,产品精练效果好。(2)精练后织物的性能基本达到高温挂练水平,而且水耗降低40%以上,能耗降低50%以上。
参考文献:
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作者:赵欣,赵瀛,赵晶,樊启平