时间:2013年06月20日 分类:推荐论文 次数:
摘要:预应力混凝土管桩的镦头,作为张拉预应力时主筋的定位和锚固部分,具有很重要的作用,然而在管桩的实际生产中常常会出现镦头脱头现象,给企业造成巨大的损失。本文中,作者结合金属热处理的原理和实际生产中的经验,总结了预应力混凝土管桩镦头的成型工艺,通过调整镦头机参数和PC钢棒镦头尺寸,改变镦头形状与加热效果,使预应力混凝土管桩的镦头抗拉强度达到最佳效果。
关键词:预应力,管桩,镦头,工艺
正文
迄今为止,中国已有数百家管桩厂,年产量已超过亿米,管桩被广泛的应用于工业与民用建筑,及铁路、公路、桥梁的基础工程上。预应力混凝土管桩的镦头做为张拉预应力时主筋的定位和锚固装置,需要足够的强度。然而在实际生产中,通常会由于PC钢棒材质不稳定、镦头工艺不成熟、外界酸碱腐蚀、氧化作用、氢环境等各种因素造成预应力混凝土管桩的镦头脱头。鉴于目前专门介绍镦头的文献资料极少,研究深度不够,本文作者通过调整镦头机参数和PC钢棒镦头尺寸,改变镦头形状与加热效果后,预应力混凝土管桩的镦头抗拉强度达到最佳效果,使得生产中不合格品率显著降低。
1镦头的技术要求:
将切断后PC钢棒的二端部,镦出形状似不规则球形的墩头,做张拉预应力时主筋定位和锚固。其主要成分是 PC钢棒[1],PC钢棒的主要组织,是在线淬火的马氏体,马氏体是碳溶于α-Fe的过饱和固溶体,是奥氏体通过无扩散型相转变的亚稳定相,是一种能使钢变硬、增强的一种淬火组织[2]。
1.1镦头的外观要求
镦头的直径和厚度达到规定的要求,外形圆整、不歪斜、不开裂。
张拉预应力筋时镦头用于定位和锚固,镦头锚固在端板的镦头孔内,固定板封住镦头孔,张拉时两端的镦头承受张拉应力。如果镦头直径偏大,则无法放入镦头孔内;如果镦头过小,则在张拉时受力面积较小,容易将端板拉穿;如果镦头偏厚,做出的管桩会镦头高出;如果偏薄,镦头强度会比较低;如果偏头、歪头,则受力不均匀;如果有裂缝,则强度降低。因此一个良好的外观尺寸对于评价镦头的优劣十分重要。预应力混凝土管桩的镦头尺寸要求。
1.2镦头强度要求[3]-[5]
预应力管桩所施加的预应力由两端镦头所承受,使用中抗弯抗拉等性能也主要由钢筋所决定,换言之,所有钢筋承受的力都体现在镦头上。
国家标准中规定预应力混凝土管桩的主筋在张拉时,张拉控制应力取为0.7倍的钢筋抗拉强度标准值,即σcon = 0.7 fptk,PC钢棒的抗拉强度值为1420 Mpa,镦头的强度必须达到钢筋标准强度的90%以上,即:
Qdtpc = 0.9Qpc= 0.9×1420 Mpa = 1278 MPa
2成型工艺
2.1镦头的成型过程
在镦头机上设定参数,把钢筋放进夹具夹紧,启动后镦头机自动按程序镦头。PC钢棒在进行热处理时一般会有强度损失,导致镦头强度降低。其本质是将PC钢棒顶部加热后,用气压机将其推成帽状。
步骤为:低压夹紧(T1)→ 高压加紧(T2) →低压镦头(T3) →去毛刺加热→断电(T5) →第二次加热(T6) →第二次断电(T7) →第三次加热(T8) → 高压墩头(T9) → 断电墩头(T10) →成型。
2.2镦头的外观尺寸调整
镦头外观尺寸的问题可以分为镦头直径偏大、镦头直径偏小,镦头偏厚,镦头偏薄,镦头偏头,镦头歪头,镦头裂缝,镦头冒高出等8类,解决办法如下:
1、直径偏大
此类情况可以分为四类:①顶柱与夹具之间的距离偏大,应该降低;②顶柱前进距离过大,应该调整回程感应器;③气压过大,应该降低;④镦头加热过度,应该降低加热时间或降低加热电压;
2、直径偏小
此类情况可以分为五类:①顶柱与夹具之间的距离偏小,应该增加;②顶柱前进距离过小,应该调整回程感应器;③气压过小,应该增加;④镦头机过冷,应该取废钢棒试镦几次,以此预热;⑤镦头加热不足,应该增加加热时间或增加加热电压;
3、镦头偏厚
此类情况可以分为五类:①顶柱与夹具之间的距离偏大,应该减小;②顶柱前进距离过小,应该调整回程感应器;③气压过小,应该增加;④镦头机过冷,应该取废钢棒试镦几次,以此预热;⑤镦头加热不足,应该增加加热时间或增加加热电压;
4、镦头偏薄
此类情况可以分为四类:①顶柱与夹具之间的距离偏小,应该增加;②顶柱前进距离过大,应该调整回程感应器;③气压过大,应该降低;④镦头加热过度,应该降低加热时间或降低加热电压;
5、镦头偏头
此类情况是因夹具未对齐造成,应该校正夹具位置;
6、镦头歪头
此类情况可以分为两类:①PC钢棒切口不平,应该更换或调整下料机刀具;②顶柱倾斜,应该校正;③钢筋有油或者生锈,应该合理存放。
7、镦头开裂
此类情况可以分为四类:①镦头过快,应该降低气压;②镦头加热不足,应该增加加热时间或增加加热电压;③PC钢棒未过7天缓冲期,应该停几天再用;④PC钢棒质量有问题;
8镦头帽高出
应该更换顶柱。
2.3镦头的强度调整:
强度不足有以下几种情况:
1、外观尺寸不合格:应该调整外观尺寸;
2 、PC钢棒切口不平:①更换下料刀具;②去毛刺加热时间增加或电压增加;
3、加热不足:应该增加加热时间或加热电压,加热时出现暗红色为准,表面温度360-430 ℃;
4、镦头过热:应该降低加热时间或加热电压,加热时出现暗红色为准,表面温度360-430 ℃;
5、PC钢棒材质引起的强度不足:应该停止使用;
2.4镦头时出现的其他问题及解决办法:
1、天气变化异常时应格外关注镦头强度变化,根据天气变化情况和镦头试样送检结果及时调整镦头机参数;
2、PC钢棒两端的切口一般有差别,每一台镦头机的实际使用效果也有差别,因此在送检镦头时应该选择对应的端面进行镦头。
3 抗拉强度测试
为了验证调整方法的效果,本文做了以下实验。
实验器材:
PC钢棒:南通市交通钢绳有限责任公司生产的预应力管桩用PC钢棒5根Φ 10.7 mm规格和5根Φ 12.6 mm规格;万吨拉力机为:济南试金有限责任公司生产的WAW – 600 C型号的万吨拉力机;
实验依据G/BT 228.1-2010要求,选取长30-40 cm的PC钢棒,PC钢棒一端镦头,上端由套筒固定镦头,下端由夹具夹住PC钢棒母材,张拉速率为10 mm/min。
由图2.1可以看出:在前60 s内,张拉力随着时间的推移不断增大,属于弹性变形阶段;在60 s左右张拉力转为平缓,由屈服临界点(Fp0.5)向屈服完结点(Fm)转变;屈服完结点(Fm)以后是缩颈阶段,PC钢棒母材在此阶段断裂;
1、实验所用5个Φ10.7 mm的PC钢棒镦成的镦头抗拉强度达到136 KN以上,压强为1578 MPa,缩颈形变以后PC钢棒母材断裂,达到预期要求;
2、实验所用的5个Φ 12.6 mm的PC钢棒镦成的镦头抗拉强度达到188 KN以上,压强为1504 MPa,缩颈形变以后PC钢棒母材断裂,达到预期要求。
4 结论
经过对预应力混凝土管桩镦头形状与强度调整,在镦头的成型过程中避免了热处理引起的强度损失。能明显的使预应力混凝土管桩的镦头抗拉强度达到最佳效果,甚至高于PC钢棒母材的抗拉强度,使生产中不合格品率显著降低。
5 参考文献:
[1] 金属材料拉伸试验,GB/T 5223.3-2005;
[2] 赵连成,金属固态相变原理,2003,76-91;
[3] 先张法预应力管桩,GB 13476-2009;
[4] 预应力混凝土管桩图集,10G409;
[5] 先张法预应力混凝土离心桩,2010浙G22;