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道路施工职称范文浅谈木寨岭隧道变形分析与控变形措施

时间:2013年11月25日 分类:推荐论文 次数:

摘要:本文以新建兰州至重庆铁路夏官营至广元段工程为例,分析了木寨岭隧道变形原因及措施。

  摘要:本文以新建兰州至重庆铁路夏官营至广元段工程为例,分析了木寨岭隧道变形原因及措施。

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  一、工程概况

  1.1 地理位置

  本工程为新建兰州至重庆铁路夏官营至广元段,LYS-3标土建工程为木寨岭隧道南水沟、大坪有轨斜井工程,位于甘肃省定西市岷县、漳县境内。

  1.2 工程范围

  木寨岭隧道位于LYS-3标的前段,起迄里程:左线DK173+350~DK192+370,长

  19020m,右线DK173+310~DK192+390,长19080m,为双洞单线分离式特长隧道,我工区承担为左右线各3440m(DK179+420~DK182+860)及2座大坡度有轨斜井。

  1.3 工程地质

  该隧道地层条件复杂,按时代由新到老分别包括了第四系、第三系、二叠系、石炭系、泥盆系等不同时代的地层;特殊不良地质主要有湿陷性黄土、滑坡、泥石流及岩堆等;基岩节理、裂隙发育,多“X”型,特殊地质构造主要有F14、F15断层破碎带,属高地应力区;岩土主要有板岩、炭质板岩。其中54.8%为V级软岩地段,属高地应力区,自稳性极差。

  1.4 工程概述

  木寨岭隧道南水沟有轨斜井位于甘肃省岷县梅川镇老幼店村境内,洞口附近地形全部为洼地,且洞口紧邻G212国道。南水沟有轨斜井主井与左线线路中线相交里程为DK182+700,坡度为42.5%;副井与左线路中线相交里程为DK182+650,坡度为42%,主井全长757.14m(斜长),副井全长777.75m(斜长)。木寨岭隧道大坪有轨斜井位于甘肃省漳线县大草滩乡大坪村境内,洞口位于G212国道下方。大坪有轨斜井主井与左线线路中线相交里程为DK180+215,坡度为44%;副井与左线线路中线相交里程为DK180+250,坡度为43.7%,主井长810.23m(斜长),副井长809.39m(斜长)。

  二、施工重点、难点

  2.1 地质条件。

  南水沟、大坪有轨斜井洞口段均属于V级围岩段,属高地应力区,自稳性差,且需通过断层。南水沟有轨斜井紧邻G212国道;大坪有轨斜井需要下穿G212国道,埋深浅。正洞需穿越三个断层破碎带,一半以上为V级软岩,岩层以炭质板岩为主,局部含大量泥质板岩,节理发育,自稳能力极差。

  2.2 出碴运输。

  南水沟、大坪斜井由于坡度大,只能采用有轨运输的出碴形式,有轨运输受自身条件的约束,运输能力相对较差,造成斜井不便施作二次衬砌,导致变形得不到最好的控制。

  2.3 气候环境。

  南水沟、大坪有轨斜井位于北亚热带湿润向暖温半湿润过渡的季风气候,受境内高山深谷地形的影响,在气候上有明显的区域特征,气候差异悬殊,垂直分带的差异性明显,河谷炎热,山地寒冷。年平均气温5.8~16.1℃。最高温度38.6℃,最低温度-27.9℃,差极大。且海拔在2800米以上。

  三、软岩段变形情况

  3.1 变形情况

  大坪有轨斜井主、副井多以V级围岩为主,岩性以炭质板岩为主,夹带板岩、砂岩,受构造影响节理裂隙发育,岩体破碎,局部有揉皱现象,且夹少量渗水,设计支护参数为:a、全环设置I20工字钢,纵向间距0.8m; b、拱架纵向采用Φ22螺纹钢连接,连接钢筋间距1.0m;c、系统锚杆采用全环Φ22全螺纹砂浆锚杆,梅花型布置,环纵间距1m×0.8m;3.1.4 钢筋网片采用Φ8单层钢筋网,网格间距20cm×20cm;d、 C25喷射混凝土厚27cm;e、拱部120°范围内设3.5m长Ф42超前小导管辅助超前支护,环向间距0.4m,纵向间距2m/环。初期支护完成后,通过监控量测数据反应,洞内收敛、沉降一直未趋于稳定,初支10天后,最大累计收敛达到356.13mm,最大累计下沉达到89mm,现场立即对变形段施作4.5m长自进式锚杆进行径向注浆加固。注浆后变形相对稳定一段时间,到第38天后发生突变,拱顶和边墙均出现大范围开裂,局部拱架扭曲变形严重,拱顶部分砼剥落掉块,且仰拱拱架

  扭曲错位,大部分拱架已断裂鼓出仰拱填充面。其中最大累计变形已达1260mm以上、最大累计下沉已达309mm以上,仰拱鼓起高度最大达1.2m左右。变形持续较长,变形速率较大。后附变化速率图:

  3.2 处理措施

  这一段变形较大,初期支护结构已严重破坏,需立即采用纵、横向临时支撑,确保施工安全。变形段已严重侵占净空,无法采取套拱措施加固,需拆除原有的拱架(含仰拱),剥离侵占净空的混凝土,重新扩大至设计断面,并采用以下支护方式:

  a、 采用I20工字钢重新进行支护,拱架间距80cm。b、全环设R25自进式锚杆,L=4.5m,环纵间距0.8m×0.8m。c、 锁脚锚杆采用φ22砂浆锚杆。L=4.5m,每个连接板处增设两组锁脚锚杆。d、 采用双层φ8钢筋网片,网格尺寸20cm×20cm,网片分别设于拱架的内外侧。e、 拱架间设双层φ22纵向连接筋,横向间距1m,连接筋分别设于拱架的内外侧。f、 仰拱按照边墙支护参数进行支护。g 、变形段拱墙及仰拱喷射砼采用C25混凝土,厚度27cm。

  四、结论

  经过对变形段的拆换拱架、重新支护处理后,变形已明显减小,趋于稳定。为防止施工过程再次出现大变形等原因造成的安全隐患、耽误工期事件再次发生,根据施工过程中遇到的一些问题和处理措施总结如下:

  4.1 加强超前地质预报。遇到软岩、炭质板岩等围岩较差段落提前做好超前预报,及时了解前方围岩情况,对极易出现大变形的段落增大预留变形量,防止由于变形

  而侵占净空。

  4.2 对掌子面进行预超前支护,严格控制开挖进尺长度,确保开挖一榀支护一榀。

  4.3 严格控制工序质量,使每道工序都处于可控状态,以保证隧道施工安全和达到控制变形的目的。隧道坍塌。

  4.4 将曲率加大,以抑制水平收敛变形;并在半径方向增大以给变形处理预留足够空间,以变形时能及时立套拱,以抑制变形;及时施作仰拱,以更好的封闭成环,防止局部受力过大引起的变形,通过施工中发现,施作仰拱过后的地段,变形明显减小。

  4.5 对有变形趋势,但还在可控状态下的段落,应及时进行径向注浆加固;对变形大于15cm的段落,应及时施作套拱进行二次支护;对变形大于25cm的段落,应立即采取横向、纵向支撑,先控制其继续变形,然后再进行处理,防止继续变形而造成塌方事故。

  4.6 监控量测应派专人负责,量测贯穿于施工的整个过程,争取做到及时量测、及时分析,用监控量测指导施工。同时对出现过大变形,但暂时已经得到控制的段落,应继续对其进行量测观察,以防止发生突变,造成安全事故。见下图发生突变回归分析图:

  开挖初支后,前10天变形速率一直在10mm/d以下,第11天开始发生突变,收敛达到450mm,立即采取套拱进行加强支护,套拱施工完后,变形得到了控制。